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  Messerschmitt AG.
     Augsburg

Volldruckhöhe

Me 109 G mit DB 605 A.
Versuchs-Bericht
Nr.   109 09 L 42  
Datum :   16.6.42  
Ausfertigung :  3  

 Abt. Flugerprobung
 Gruppe    Leistungen


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Anlass:                Von der Firma Daimler-Benz wurde als Grund für
                       die geringe Volldruckhöhe des Motors DB 605 A
                       der Durchmesser von 150 mm der Ansaughutze
                       angeführt, während der Ladereintritt 155 mm
                       Durchmesser besitzt. Bei dieser Gelegenheit
                       wurden auch die anderen Ursachen nachgeprüft,
                       die zellenseitig eine schlechte VDH bedingen
                       könnten.


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Versuchs-
Durchführung:          Mit 150 Ø und 155 Ø Hutze wurden Vollgasstufen
                       mit Steig- und Kampfleistung (n = 2600 U/min;
                       p = 1,30 kg/cm2) in 6000 bis 9000 m Höhe geflogen.

                       Dabei wurde die Luftgeschwindigkeit am Eintritt
                       der Hutze sowie die Temperatur der Ladeluft
                       am Hutzen-eintritt und im Laderrohr gemessen.
                       Vergleichweise wurde ausserdem noch ein Flug mit
                       vorgezogener Ansaughutze mit 150 Ø durchgeführt.

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Ergebnis:          

                       1.)    Volldruckhöhe im Schnellflug bei Kampfleistung,
                              umgerechnet auf Normaltemperatur.

                              Hutze 150 Ø         6400 m)      Sollwerte bei
                              Hutze 155 Ø         6400 m)      n Hutze = 0,9
                              Verzogene Hutze     6250 m)      7000 m                           

                       2.)    Der Gesamtdruck am Hutzeneintritt ist infolge des
                              Schraubenstrahl ~ 50 kg/m2 höher als in der freien
                              Strömung.

 
                       3.)    Lufttemperatur in der Ansaughutze liegt 2° über der
                              Aussentemperatur. Die Aufheizung liegt also innerhalb
                              der
Messgenauigkeit.
 
                       4.)    Die Ladelufttemperatur in 8 km beträgt 92°, der
                              Sollwert ist 107°.

                              (Nach Motormappe unter Berücksichtigung der Aussen-
                              temperatur, die
7° über CINA lag, und der Stauaufheizung.)


Flugzeug:              Me 109 G            Werk Nr. 14001           BD + GU


Motor:                 DB 605 A    Werk Nr. 76 233


Luftschraube:          3-flg. VDM-Verstellschraube


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Zustand des
Flugzeug:              Entsprechend vorläufigen Serienzustand mit bewegl. Öl-
                       kühlereinlauf (festgelegt) ohne Fahrwerksrestabdeckung.
                       Um auf der ungünstigen Seite zu liegen, wurde der Ein-
                       tritt zum Lader nicht wie in der Serie konisch auf den
                       Durchmesser von 150 auf 155 mm erweitert, sondern ging
                       ohne Übergang in einem Absatz von 150 auf 155 mm .
                       Am Ladereintritt war ein Gitter aus wagerechten Stäben
                       angebracht. Bei Flug 3 ist die Hutze 520 mm gegenüber
                       der normalen Aufnahme d. Hutze s. Ber.Nr.109 24 L 41.
                       vorgezogen.

Flugzeugführer:        Gutsche.

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Tag der
Flüge:                 3.6.42, 4.6.42, 6.6.42.


Durchführung
des Messung:
           Die Messung wurde mit Höhen- Fahrt- Gebläse- und Lade-
                       druckschreiber durchgeführt. Zur Messung des Unterdruckes
                       in der Kabine wurde der stat. Druck and den Staudruck
                       des Fahrtschreibers angeschlossen. Die Ladelufttemperatur
                       wurde am, dafür vorgesehenen Stutzen. (am Knie der Ladeluft-
                       leitung) mit Widerstandsthermometer gemessen; die Luft-
                       temperatur in der Ansaughutze 20 mm hinter Hutzeneintritt-
                       ebenfalls mittels Widerstandsthermometer.
   
                       Als Staurohr an der Hutze wurde ein einfaches Rohr NW4 verwandt,
                       während der dazugehörige stat.Druck dem serienmäßigen Staurohr
                       an der Randkappe entnommen wurde.
  

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Ergebnis:              Die zurzeit bekannten möglichen Ursachen für eine zellen-
                       seitige Bedingtheit der schlechten VDH nämlich

                        1.) Aufheizung durch Auspuffgase,
                        2.) zu enger Ansaugschacht,
                        3.) zu geringer Stau vor der Hutze wurden untersucht
                            und in Ordnung befunden.
                            Dagegen scheint die ~15° zu niedrige Ladelufttemperatur
                            auf eine zu geringe Förderhöhe des Laders hinzuweisen.


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Augsburg, den
16.6.42
FEV/EK/Go.












  Messerschmitt AG. Flugerprobung          Gruppe:  Leistungen                 Bearbeiter: Karstedt






Last updated 20 November 2006.
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