Performance
trials were performed
with Bf 109G-3 WNr. 16 261, using GM-1 injection.
Technical problems with the aircraft and the GM-1 system made the
achievement of correct results impossible (GM-1 injectors not giving
prescribed injection pressure, pressurized cocpit non-functional), due
to these the report repeatadly
notes that the results are not to be taken as actual, but as preliminary values.
The aircraft used was taken from the frontline
troops for testing, and had to be returned. Performance trials were to
be continoued on another aircraft, Bf 109G-3 WNr. 16 287.
The very low speed measured at Sea Level (492 km/h
vs. 525 km/h reached in Rechlin trials) suggest the aircraft was in bad
shape. Various instruments were carried externally. The aircraft had
non-retractable tailwheel, which resulted (as per other Mtt papers) in
12 km/h speed loss at Sea level, and somewhat more at altitude. . The
enlarged tire size, non-retractable tailwheel was introduced early in
1943, and thus is not representative for Bf 109Gs produced in 1942,
which had retractable tailwheels as standard. The results, except for
the speed measured at SL, were not corrected for standard conditions
yet.
The above is to be
understood when observing the performances stated
below.
Messerschmitt
AG.
Augsburg
Leistungsmessung Me 109 G
mit GM 1 - Zusatzeinspritzung
Versuchs-Bericht Nr. 109 17 L 43 Datum :21.9.43 Ausfertigung: 1
Abt.Flugerprobung Gruppe :Leistungen
Anlass :
In Rahmen der Leistungsteigerung Me
109 waren
Leistungsmessungen mit GM 1-Zusatzeinspritzung
durchgeführt. Da die GM 1-Anlage funktionsmäßig
nicht
Ganz in Ordung war können die folgenden
Angaben nicht als
tätsachtlichen Ergebnis, sondern
nur als Beitrag zu den
Leistungsunterlagen ver-
öffentlich werden.
Versuchs-
Durchführung
:
1.) Steigflug mit GM 1.
2.) Vollgasstufen mit und ohne GM 1.
3.) Staurohrreichung : Geschw. Meßflug im
Bodennähe.
Ergebnis :
Die hier angegebe Werte sind, da der
Düsendruck
der GM 1 Anlage nicht die geforderte Höhe hatte,
nicht endgültig und nur als vorläufige Ergebnis
zu betrachten.
Bericht Nr. 109 17 L
43 Datum :
21.9.43 Blatt
: - 2 -
Ausfertigung :
Flugzeug:
Me 109 G
W.Nr. 16261
Kennzeichen V 16
[a G-3 - KF]
Motor:
DB 605 A 1
Luftschrb.
: 3-flg.
VDM-Verstellschraube D = 3,00
m
Blattbaumuster 9-12087 a
Satz Nr. 3.12.6867 sz
Zustand der
Maschine
:
Serienausführung; GM 1-Anglage; Sporn nicht einzieh-
bar,
Öffnung aber nicht verschlossen Antenne für
Fu G 25 a. Fahrwerk
eingefahren.
Außenluftthermometer
auf der
Fläche. Kühleranzeigstäbe. Ohne Gondelwaffen
ohne ETC.
Zur Überwachung der Messung waren Höhen-,
Fahrt-, Lade- und Gebläsedruckschreiber vorhanden.
Gewicht:
3080 kg mit GM 1 betankt
Durchführung
: 1. Flug an 9.9.43
Steigflug mit Dauerleistung bis in VDH,
über VDH
Steigflug mit Kampfleistung. Ab 8000 m
Zusatzlich
GM 1. Nach 5 1/2 min
Flugdauer mit GM 1 setzte die-
den aus und kam nach 3 Min bei normaler
Fortsetzung
des Steigflugen wieder. Da das Flugzeug keine
funk-
tionierende Druckkabine besaß, wurde
der Flug vom
Flugzeugführer nicht bis im
Gipfelhöhe durchgeführt.
Anschließend wudern
Stufen geflogen. In gleicher
Höhe mit und ohne GM 1.
Flugdauer mit GM 1 ca. 11 Min.
Flugzeugführer : Wendel
2. Flug an 14.9.43
Da bei dem ersten nicht die erwartene Verbesse-
rung eintrat, und die Ursache
währscheinlich zu einem
zu niederiger Düsendruck läg, wurde
zur Kontrolle ein
Druckanzeiger das GM 1
Drucken an der Düse im Flächen-
raum angebracht. Da wurden
wieder ein Steigflug und
Horizontalstufen geflogen. Dabei
zeigte sich, daß der
Düsendruck ich die geforderte
Höhe von 4 atü hatte,
sonder bein Steigflug nur 3
atü erreichte und bei
das Stufenflügen von 2,5
bis auf 1,5 atü absank. Da-
durch ist ein Leistungsabfall
erklärlich.
Flugdauer mit GM 1 ca. 14 Min
Flugzeugführer : Wendel
3. Flug am 15.9.43
Staurohrreichung -
Geschwindigkeitsmeßflug. Geflogen
über Stopptrecke. Maschine nicht
mit GM 1 betankt.
Flugzeugführer : Schmid L.
Die Versuche konnten am
dieser Maschine nicht abge-
schlossen Werden, da die von der
Truppe zurückver-
-
end of page -
Bericht Nr. 109 17 L
43 Datum :
21.9.43 Blatt
: - 3 -
Ausfertigung :
lang wurde. Die weitere Erprobung
und Leistungsver-
messung der GM 1-Anlage erfolgt auf dem
Flugzeug
Me 109[another G-3 - KF] W.Nr. 16 287.